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班组小革新,岗位建新功

 

  陕西银河电力线路器材有限公司混凝土分公司钳电班,现有职工 6人,其中有退休返聘职工2人。该班组曾被陕西省电力公司授予“工人先锋号”、“青年文明号”,连续多年被上级工会及企业授予先进班组称号。在班长屈顺利同志的带领下,以饱满的工作热情,一丝不苟的责任心,保证分公司生产设备的正常运行,成为生产设备正常运行,生产任务顺利完成的“保护神”。

  2016年春节收假之后,公司混凝土分公司就进入了紧张的生产中,在分公司经理陈景阳、副经理钱世武的带领下,组织分公司技术人员,深入分析设备存在的问题,找出影响生产任务量和产品质量的“短板”,有针对性的加以解决,确保20016年公司各项目标的完成。

  经过对2015年生产过程各个环节的分析,产品制造环节存在设备及工装缺陷问题,混凝土灌装设备“灰斗车”就是其中之一。“灰斗车”是我公司多年来自己设计自己制作的非标设备,在混凝土电杆生产过程中,“灰斗车”进行混凝土灌装是产品生产的重要环节,主要体现在保证混凝土灌入量,确保产品壁厚;保证灌装速度,确保产品生产量;保证产品质量,需要在混凝土灌入过程中,专人用铁钎将堆积在骨架表面的混凝土拨入骨架内,并且对水泥电杆稍部混凝土加以捣实,确保水泥电杆稍部的壁厚和强度。经过分析,在该产品多年生产制造过程中,通过灰斗车进行混凝土灌装时,由于骨架密集的网状螺旋丝隔挡,混凝土不能直接进入钢模骨架内,大量堆积在骨架表面,需要专人用钢钎拨入,增加了很大的劳动强度。堆积在骨架表面的混凝土拨入过程需要时间,后续工序都在等待中,影响了工作效率。混凝土不能直接进入骨架内,对灌装人员确定混凝土灌装量判断造成影响,直接影响到产品的质量。

 
 
 

 混凝土分公司为了减轻员工劳动强度,提高产品生产效率,确保产品质量,分公司经理陈景阳同志组织钳电班员工进行了多次研究,确定在灰斗车下料口通过对混凝土打散,解决混凝土灌装时在骨架上的堆积问题。

  混凝土分公司钳电班为了解决混凝土下料口问题,首先在边设计、边试制过程中,制作了小模型,通过运行试验确定后,他们利用生产车间废旧材料,自行加工所需轴、轴承座、齿轮等机械传动配件。通过三个齿轮的传动,使混凝土在800转/分的拨齿转速中,带有一定的初速度流入骨架中。在试制过程中,齿轮传动需要润滑,他们又共同研究解决方案,自制了专为齿轮传动的润滑油箱,是整个机械运转平稳,并保证了易于维修。试运行中,由于对混凝土实施打散灌装,向钢模外抛洒严重,需专人用铁锨将落地灰二次拾回钢模,且存在灌装中石子弹出伤人问题。为了保证混凝土灌装过程安全并减少落地灰,制作了防护罩,保证了生产安全,并使混凝土落地灰得到了大大的减少。通过对“灰斗车”设备的改造,解决了混凝土骨架堆积问题,提高了灌装速度,提高了工作效率。解决了混凝土灌装直接进入钢模,减少抛洒落地灰问题,减轻了职工工作强度。

  混凝土分公司分工会,响应公司工会的号召,积极组织班组开展“五小” 活动,结合生产工装设备,开展小革新活动,及时解决生产过程存在的缺陷和不足,展示了企业员工的凝聚力,彰显了员工的敬业精神,为企业全体员工树立了榜样。

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